以下是一些關于 PTFE-MBR膜降低能耗的成功案例:
案例一:某工業廢水處理廠
該廠原先采用傳統的 MBR 膜處理工業廢水,能耗較高。后來引入了 PTFE-MBR膜,并進行了一系列優化措施。
1. 優化曝氣系統:
- 安裝了先進的曝氣控制系統,根據實時監測的水質和膜污染情況自動調整曝氣強度和頻率。例如,當膜污染較輕時,降低曝氣強度,減少能耗;當膜污染加重時,適當提高曝氣強度以防止膜堵塞。
- 采用微孔曝氣器代替傳統曝氣方式,提高了氧轉移效率,降低了曝氣能耗。同時,合理布置曝氣器的位置,確保曝氣均勻,減少局部過度曝氣的情況。
2. 精確控制膜通量:
- 通過安裝在線監測設備,實時監測膜通量和跨膜壓差。根據監測數據,調整抽吸泵的運行頻率,使膜通量保持在一個合理的范圍內,既保證了處理效果,又降低了能耗。
- 制定了科學的膜清洗計劃,根據膜污染的程度和類型,選擇合適的清洗方法和時機。定期清洗膜組件,保持膜的良好性能,減少因膜污染導致的能耗增加。
3. 結果:經過這些優化措施,該廠的能耗降低了約 30%,同時廢水處理效果穩定達標,大大降低了運行成本。
案例二:某城市污水處理廠
1. 膜組件優化:
- 對 PTFE-MBR膜組件進行了重新設計,采用了更緊湊的結構和更合理的流道設計。這樣不僅減少了膜組件的體積和占地面積,還降低了水流在膜組件內的阻力,從而減少了能耗。
- 在膜表面進行了特殊的親水性處理,提高了膜的透水性能,降低了過濾阻力。同時,選擇了合適的膜孔徑分布,在保證處理效果的前提下,降低了能耗。
2. 運行管理優化:
- 加強了對操作人員的培訓,提高了他們對系統的操作和管理水平。制定了嚴格的操作規程和維護計劃,確保系統的穩定運行。
- 建立了能耗監測和分析系統,定期對能耗數據進行分析,找出能耗高的環節和原因,并及時采取措施進行改進。
3. 結果:該廠通過這些措施,成功降低了 PTFE-MBR膜系統的能耗約 25%,同時提高了系統的可靠性和穩定性,為城市污水處理提供了高效、節能的解決方案。